山东ABB机器人电源模块维修,邀你同行 探求奥秘

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   哪些情况需要标定零点
零点是机器人坐标系的基准,没有零点,机器人就没有办法判断自身的位置。
机器人在如下情况下要重新标定零点:
1.进行更换电机、机械系统零部件之后。
2.超越机械极限位置,如机器人塌架。
3.与工件或环境发生碰撞。
4.没在控制器控制下,手动移动机器人关节。
5.整个硬盘系统重新安装。
6.其它可能造成零点丢失的情况。
二、零点标定
按下面方法可以标定零点:
*千分表:手工检测,输入数据的方法。
*emt:电子仪表自动标定记录的方法。
我们这里只介绍emt方法。
1.机器人切换到手动方式t1。
2.用左上角软键切换工作方式到出现“+/-”号加手形图标为止。
3.左手扣住左侧底面使能杆,屏幕右侧将出现纵列布置的a1-a6图标。
4.按右侧对应轴的“+”或“-”软键,移动要标定的轴到零点前预停位置,使得机械臂关节两侧刻槽对准。
5.把emt安装到对应轴指定的仪表零点触头安装底座位置。
6.emt电缆插头连接到机器人x32插口。
7.此时,如预停位置正确,则emt右侧两个灯同时点亮。不亮时,可以用手动操作重新微调位置。
8.按软键setup(设定)。
9.在下级菜单中选择master(管理,这里指标定零点)。
10.在下级菜单中选择emt,回车。屏幕显示出准备标定的机器人轴号:
如:robot axis 1 、robot axis 2
robot axis 3 robot axis 4 robot axis 5 robot axis 6
11.按软键master,显示信息“start key required(需要按启动键)”。
12.扣住使能杆,按软键program start forwards(程序正向启动,即左侧硬键盘的“+”号外套顺时针箭头)。对应轴在程序控制下移动。当emt检测到参考点(参考刻槽),移动停止,零点位置被记录到计算机,对应轴标定显示被清除。
注意:
1)标定要从低轴号开始,否则系统将报警。
2)a1、a6轴关节的一侧刻度槽改成螺钉或突起标记,和其它轴不同,要注意。
三、反标定
一个不可靠的零点也可以删除。
步骤是:
1.按软键setup(设定)。
2.在下级菜单中选择master(管理,这里指零点标定)。
3.在下级菜单中选择emt,回车。屏幕显示出准备删除零点的机器人轴号: 如:robot axis 1         robot axis 2
robot axis 3 robot axis 4 robot axis 5 robot axis 6
4.按软键unmaster,对应轴的零点被删除。该轴可以重新标定零点
fanuc机器人控制系统故障示例分析例1 fanucf-200ib七轴点焊机器人控制器断电检修后,对控制器送电,机器人报伺服故障,故障代码为servo-062。对此故障代码进行复位:按menus→system→f1,[type]→找master/cal→f3,res_pca→f4,yes后,机器人仍然报伺服故障。故障代码servo-062的解释为servobzalalarm(group:%daxis:%d),故障可能原因:①机器人编码器上数据存储的电池无电或者已经损坏。编码器脉冲数据存储为4节普通1.5v的1号干电池,测量每节电池电压,均<1.4v,电压明显偏低,于是更换新电池,再次对故障进行复位,仍然报servo-062故障。<
p=>②控制器内伺服放大器控制板坏。测量伺服放大器led“d7”上方的2个dc链路电压检测螺丝,如果dc链路电>50v,可判断伺服放大器控制板异常。实测发现dc链路电压<50v,所以初步判断伺服放大器控制板处于正常状态。观察伺服放大器控制板上p5v、p3.3v、svemg、open的led颜色,确认电源电压输出正常,没有外部紧急停止信号输入,与机器人主板通信也正常,排除伺服放大器控制板损坏。< p=>③线路损坏。对机器人控制器与机器人本体的外部连线电缆rm1、rp1进行检查,rm1为机器人伺服电机电源、抱闸控制线,rp1为机器人伺服电机编码器信号以及控制电源、末端执行器、编码器上数据存储的电池等线路。拔掉插头rp1,测量端子5、6、18控制电源电压+5v、+24v均正常。再检查编码器上数据存储的电池线路,而机器人每个轴的伺服电机脉冲编码器控制端由1~10个端子组成,端子8、9、10为+5v电源,4、7为数据保持电池电源,5、6为反馈信号,3为接地,1、2空。先拔掉m1电机的脉冲控制插头m1p,测量端子4、7电压为0,同样的方法检查m2~m7电机全部为0,由此可以判断编码器上数据存储的电池线路损坏。经查,发现正负电源双绞线的一端插头长期埋在积水中,线路已腐蚀严重。更换线路后复位,对机器人进行全轴零点复归“zeropostttionmaster”,导入备份程序后恢复正常,故障排除。

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